为了操控除尘器的烟气温度,---滤袋的运用寿数,在布袋除尘器进口烟道上装设烟气测温设备、喷水雾降温设备,严厉操控进入除尘器的烟气温度不---165度。
除尘设备除尘功率比较
双层双室四电场静电除尘器规划除尘功率为kk=dl,除尘器出口含尘浓度为200理论上满意现行排放规范的要求,但除尘功率不能---;布袋除尘器规划除尘功率为99%,实践除尘效率更高,除尘器出口含尘浓度小于50mg。可满足将来对粉尘排放规范更高、更严厉的要求。
除尘设备外形尺度比较
双室双层四电场静电除尘器长、宽、高分别为21.5m*44.2m*46.19m,因为受已施工场所的约束,高度方向规划成了双层安置,车间除尘设备,在技术上并非优化设计,属不得已而为之,车间除尘设备双层安置---增加了装置工程量,一起也增加了除灰体系出资。布袋除尘器长、宽、高分别为721.5m*44.2m*46.19m,其结构尺度较小,比原单层四电场静电除尘器的平面尺度还小。对工程整体安置---有利,且为装置发明了便当条件。
原因剖析
(1)形成“除尘设备烧袋”的原因。兰炭的燃点较低(仅为350 ℃),含硫、磷等元素,其间含硫约为0.3%,含磷约0.001%,易焚烧;立窑烘干除尘体系间隔立窑太近,烟气管道太短,防爆除尘设备,进入除尘器前无对大颗粒、火星等阻拦、沉降的办法;除尘器原规划喷吹体系为单腔室离线喷吹,供气源也不稳定,形成很多碳颗粒物无法及时吹离除尘设备布袋,附着在布袋外表;
车间除尘设备
除尘器箱体变形---,密封不严。当进口温度较高,除尘设备,混入空气后易形成附着在布袋上的碳颗粒焚烧,焚烧后温度到达400 ℃以上,形成除尘设备布袋烧损。(2)形成“糊袋”的原因。冬天兰炭含水分较高,经烘干窑后以水蒸气方式混入除尘气中,当除尘器内温度低于100 ℃以下即呈现液化;喷吹不及时造成很多碳颗粒物无法及时吹离除尘布袋,与液化水滴混合后形成布袋气孔糊死,长期集聚后布袋被碳泥”包裹。
车间除尘设备
引起除尘设备布袋很多破损的主要原因
(1)滤袋防瘪环开裂。昆明电厂所用的滤袋与巡检司电厂---相同, 但昆明电厂布袋防瘪环的供货厂家改动了加工工艺。曾经的加工工艺是20号钢丝加工成环形后, 接口处用电焊焊牢并打磨滑润。改动后的工艺是防瘪环接口处用黄铜套铆接。因为钢丝与黄铜在硬度、韧度、膨胀系数等方面差异较大, 在短时间运转后, 防瘪环接口铜铆套很多开裂。一起,采石场除尘设备, 跟着布袋不断过滤、反吹, 致使防瘪环变形, 变形后的防瘪环将滤袋刺破, 很多烟气从刺破短路经过, 然后形成滤袋敏捷破损。
(2)除尘设备布袋装置工艺存在问题。昆明电厂1号炉布袋除尘器的本体由云南省火电建设公司制作和安装, 车间除尘设备布袋装置也是由该公司担任。因为在转移和安装过程中对玻璃纤维布袋随意迁延、折叠、践踏, 同时下花板管口打磨不行仔细, 布袋口捆扎不标准等,形成部分布袋过早损坏。
车间除尘设备
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